纺纱工业废水的特征取决于污染浓度高,带有有害物质苯甲酸,有浓郁刺激怪味及腐蚀。甘肃省某公司主要生产的聚苯甲酸基化学纤维(纺纱),其工业废水通常是苯甲酸,针对该物质基本概念及特点,选用铁炭微电解工艺开展苯甲酸去除,保证处理效果达到《污水综合排放标准》(GB)第二类污染物质高容许排放浓度一级规范。
1、废水水质
该公司自产自销废水排放量为1686m3/d。污水成份大多为苯甲酸,占93%之上,根据客户自查及数次抽样的检验结果,废水水质如表1。
2、污水处理工艺
2.1 生产流程
生产流程如图1。
将纺纱污水根据加压水泵打进铁炭微电解柱,与此同时调整微电解柱里的铁炭之比1∶1.2;在催化反应微电解影响下,将二价铁离子转化为三价铁离子;然后通过加碱爆气,使曝气池中纺纱污水与碱溶度积的体积比为1∶1,使物质与三价铁离子融合形成氢氧化铬的聚合物,形成絮体沉积;以后经过沉砂池分离出来沉淀,促使出水量做到《污水综合排放标准》(GB)第二类污染物质高容许排放浓度一级规范。
2.2 关键建筑物和设备
①药物添加方法
药物添加选用液态添加方式进行配置成3%的碱溶度积,根据水解酸化池里的排泥管,靠作用力进到纺纱污水中。
②铁炭微电解柱
铁炭微电解柱采用圆柱状构造,根据小试经营规模明确基本尺寸,设计方案容积V=2000m3,底边直径约35.6m,反应釜高度在2m,内嵌1~3mm粒度铁销及2~3mm粒度焦碳,充填相对高度1.5m,反映停留的时间(RRT)为20~30min。
③加碱水解酸化池
本加工工艺里加碱水解酸化池选用圆盘式导流器,微孔曝气器选用瓷器钢玉膜,单独曝气量10~15m3/h。设计方案容量V=2000m3,底边面积约749.06m2,反应釜高度在2.67m。气体经微孔曝气管进到池中,汽体从水池流入池顶;烧碱溶液经排泥管从池顶注入池中,曝气时间10~20min。
④沉砂池
本制造过程中沉砂池选用离心沉降分离出来方法。设计方案容量V=2500m3,底边面积约856.2m2,反应釜高度在2.92m。内部结构设定错流式的组成波形板和三相分离器。碳酸饮料混合物从水解酸化池进到沉砂池中,因重力作用下,液体具体流动速度比较慢,而气体具体流动速度比较快,从而使得汽体摆脱液态,二者的流动速度差均是0.3m/s。絮体沉淀经沉降室地基沉降后清除,地基沉降时间是在15~20min。
3、加工工艺调节与实际效果
3.1 加工工艺调节
该套加工工艺关键调节部分是铁炭微电解柱。为了能让反映高效率、迅速开展,经测算,电解法柱里的铁炭之比1∶1.8合适,铁销佳粒度为1~3mm及焦碳佳粒度为2~3mm。与此同时,铁炭微电解需在酸碱性环境下开展反映,以确保有充足的生态圈氢氧根离子,并避免填充料结块,可是,酸碱性强,耗酸、耗碱量要大,铁使用量也非常大,沉淀也很多。从投资特性考虑到,渗水pH系数的适合范围包括3.0~3.4。水解酸化池内,为了保证烧碱溶液、污水和汽体可以混合均匀并反应生成絮状沉淀,需使液体呈渗流情况。并加碱调pH值至7.2,曝气时间保持在10~20min。
3.2 运作实际效果
本加工工艺自资金投入具体运作三个月至今,经历了数次水质检测,处理效果一直平稳合格,实际统计数据见表2所显示。
3.3 经济性分析
该工程总投资为109.9万余元。该项目具体日常使用成本大多为水电费、铁销费和药物费。具体解决水**为1686m3/d,铁销费用为0.51元/m3,药物费为0.38元/m3,水电费为0.36元/m3,垃圾处理费为0.06元/m3,累计污水处理费用为1.31元/m3。
4、结果
(1)选用铁炭微电解技术处理纺纱工业废水,加工工艺性能稳定,处理效果达到《污水综合排放标准》(GB)第二类污染物质高容许排放浓度一级规范。
(2)加工工艺里将有机化合物苯甲酸转化为絮状沉淀物为关键阶段,因此确保水解酸化池内充足的反应速度才是关键。经过长时间的实验结果得到加碱爆气反映停留的时间(RRT)10~20min适合。
(3)该工艺技术紧密、占地面积少,且仪器设备使用方便,日常使用成本为1.31元/m3。依据王晓兵、胡国强等试验材料说明,萃取原理空气氧化苯甲酸的经济和技术规格尚未理想化,药物费太高,化学反应pH值监控范围较严苛。比较之下,选用铁炭微电解食盐水法,可以**反映高效率22%,节约使用成本约11.9%,取得了显著经济收益。